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75天,造出200噸大型平板拖車

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75天,造出200噸大型平板拖車

■200噸平板車拉12000噸鍛壓機通過土門大橋運進工廠

75天,造出200噸大型平板拖車

■二汽建廠早期設備進山的場景

75天,造出200噸大型平板拖車

■二汽建設早期創業者在蘆席棚里造車

■口述:康鏵 整理:記者 張啟光

1976年5月15日上午,陽光燦爛,在第二汽車制造廠設備修造廠大門前,人聲鼎沸,一輛由二汽設備修造廠制造成功的200噸大型平板拖車在一臺牽引車的帶動下,徐徐駛出廠區,道路兩旁的人歡欣鼓舞。

康鏵就是這輛拖車的設計制造者之一。出生于1942年的康鏵,大學機械制造專業畢業后分配到二汽,在設備修造廠工作了二十多年,1985年調到公司技術中心工作,上世紀九十年代退休。在設備修造廠工作期間,他全程參與了大型平板拖車的設計制造工作。

回憶起拖車設計和生產經歷,康鏵說:“接到大型平板拖車的設計和生產任務后,二汽員工并沒有被難題嚇倒,而是保持高昂的斗志,有為二汽發展拼的勁頭。”

大型平板拖車,租還是自己造?

上世紀六、七十年代,隨著二汽建設發展,一些超高、超寬、超重的大型設備,急需通過大型平板拖車運到施工工地和工廠廠房。擺在二汽建設者面前的難題是,滿足大型設備運輸要求的大型平板拖車從何而來?

有人提出租,有人提出自己造。經了解,得知河北滄州一運輸公司有一臺大型平板拖車,載重量是400噸。而租車費用高得嚇人,可以用來再制造一輛車,而且租車還要排隊。

租車,經濟上不合算,時間上耗不起。如果自己造,是否可行?“造這樣的龐然大物,從沒干過,在技術、設備等方面會存在不少困難,如果不成功,經濟上會有很大的損失。”

租,還是自己造?成為擺在二汽建設者面前的選擇題。

二汽黨委經過討論研究,最后決定:自力更生,交給設備修造廠,自己造大型平板拖車。

二汽很快成立車輛制造設計小組,組員有二汽產品設計處的許家駒、李良伯、毛宗貽;二汽運輸部的歐陽意美、韓永勝;二汽設備修造廠的康鏵。

在車輛制造設計技術組,許家駒負責大型平板拖車的大梁設計,李良伯負責轉向部分,毛宗貽負責油缸和懸掛部分,歐陽意美負責剎車部分,韓永勝負責動力系統,康鏵作為設備修造廠的技術人員,負責液壓系統的設計工作,同時,解決生產制造現場問題。

考慮到二汽所在山區的運輸要求,二汽自己設計制造的平板拖車具有自己的特點:較小的轉彎半徑,較大的縱向通過坡度,雙管路充氣制動,增加了平板拖車的單獨勻制動操縱,地板改為多塊式活動鐵地板,便于維修保養,增加轉向限位防止轉向油缸拉壞。

75天造出200噸拖車

接到大型平板拖車制造任務后,設備修造廠決定全力“啃”下這塊“硬骨頭”。設備修造廠制定出行動方案,把制造任務細分到車間。

大型平板拖車車架面積大,按一般焊接規程操作,容易變形,當時氣溫較低,焊接錳鋼還易產生裂縫。針對難題,金結車間集思廣益,反復研究討論,終于找出加工辦法:多人、分段、對稱焊接。

多人、分段、對稱焊接要求大家集體操作,在焊接車架時,十二條焊槍噴火冒煙,十二位員工在弧光青煙包圍中,一蹲下就要一口氣戰斗四五個小時,誰也不能停下歇一歇。弧光刺傷了眼睛,焊槍把子燙疼了手指,青煙嗆得人透不過氣,兩條腿蹲得麻木,腰酸背疼,但參加焊接工作的員工沒叫一聲苦和累,提前完成車架焊接任務。

平板拖車的十六根懸掛橫梁要求在一個平面上,公差不超過三毫米,中心距是一米五,公差要求不超過一毫米。這些標準和要求,對鉚焊工來說是很高的。

為了保證質量,金結車間員工在焊接時像繡花一樣,用水平儀找平,用大卡尺量距離。

“鉚焊工用上這些量具,是十分罕見的。”然而,這些方法的使用,確保了整個車架的焊接質量完全符合要求。

在金結車間,還有個“巧翻車架”的故事。

平板拖車車架重達40噸,而車間天車只能吊運5噸。在焊接、裝配車架時,怎樣使它翻轉自如呢?

車間員工獻計獻策,最后想了個妙法:用廢鋼板拼成兩個直徑4米的大圓盤,根據車架的幾何形狀,在圓盤上面切開,套在車架兩端,讓它自由滾動。為防止重心偏移,用兩臺卷揚機,徐徐將車架升起,一臺卷揚機慢慢拉,另一臺卷揚機輕輕放,車架這個龐然大物終于自由翻轉了。

在液壓車間,員工們合力齊攻高壓軟管接頭這個關鍵難題。

大型平板拖車的油路管道由二十五根高壓軟管組成,需要承受四百個大氣壓,就是說,像人的指甲蓋那么大的地方,就要承受四百公斤的壓力。壓力大,接頭容易脫落。裝配這種軟管接頭,當時在民用工業方面還沒有先例,難度較大。

液壓車間決定采用軍用飛機上的高壓軟管接頭工藝,他們從上海一運輸公司借到一份測繪圖紙,但圖紙上面沒有裝配工藝和裝配尺寸,員工們想辦法自制工裝模具,反復琢磨、試驗,改進后的高壓軟管接頭,采用扣壓軟管中鋼絲和接頭,達到剛性連接,即使在每平方厘米400公斤的壓力下也不會脫落。

高壓軟管接頭安裝工藝采用自制專用模具,在車床上裝配,在25噸壓床上扣壓,質量穩定,也減輕員工的勞動強度。

二百噸平板拖車上使用的數十套高壓軟管接頭,經每平方厘米400公斤耐壓試驗及平板拖車出廠后數年的使用檢驗,情況良好。

平板拖車的負重油缸頂端是個很大的球面,磨內孔難度大,更主要的是無法裝夾。大修二車間設計了一套獨特的夾具,既能裝夾,又可使加工過程變得簡單方便。負重油缸是自由鍛件,加工量大,三百多斤的大家伙要切削掉三分之二,為了搶時間,他們采用多刀強力切削,加班加點地干。

平板拖車的轉盤內外圈精度要求高,材料又含鎳,按以往的加工方法達不到要求,大修一車間經反復研究,革新了四種刀具,既達到加工精度要求,又可提高功效四倍。

在加工轉向油缸時,針對毛坯材料規格不一、軟硬不同的難題,液壓車間又一起商量,采取“死刀”“活動刀”并進的方法,成功地解決了這個難題。

平板拖車上的軸承圈加工采用的是高頻淬火方式,要求滲化層達到三毫米,用水冷卻可以達到要求,但容易產生裂紋,用乳化液冷卻,滲化層卻只能達到零點七毫米,差一點,但是把握大。熱處理車間決定打破常規,經過多次試驗,成功用噴水淬火法,保質保量地完成了任務。

備件車間因為生產緊張,廠里沒有安排平板拖車生產任務,但車間員工主動請戰,爭取到八個大支承架的加工任務。不湊巧的是,在這個節骨眼上,車間天車壞了。每個支承架重達五百多斤,加工時要上下八九次,還要翻轉,銑工班員工硬是用身體將支承架扛上抬下,完成了加工任務。

就這樣,設備修造廠在東風輪胎廠和二汽供應處、運輸部、產品設計處、通用鑄鍛廠、車架廠、車橋廠、鍛造廠等單位的全力支援和協助下,只用了75天,二百噸大型平板拖車制造成功,比原定的105天提前了30天。

經過道路和負重試驗,性能良好,符合質量要求。

1976年7月,大型平板拖車順利完成二汽從西德引進的12000噸鍛壓機五大件的運輸任務。

200噸大型平板拖車的設計制造成功,為解決二汽大型設備的運輸難題起到了重要作用,有力地保證了二汽順利投產。

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